提高铝电解槽使用寿命的办法-强化电流
1 前 言
铝电解槽寿命长短一直是影响企业经济效益的重要因素之一,国内4~5年的槽龄同国际7~8年的差距比较大。尤其铝行业竞争加剧,延长槽寿命提高效益显得更重要。铝业公司在改造完供料系统(超浓相输送、点式下料)、槽控机控制系统后,升级的装备使强化系列电流已成为可能。不增加供电设施和辅助系统情况下,分步提升电流至159~160kA。建立新的动态平衡、物料平衡、热平衡过程中,频繁红炉帮、漏炉、阴极钢棒发红等短期被迫停槽数增加,影响槽寿命和企业效益。有针对性分析原因,力求改进工艺操作,优化工艺条件,提高槽寿命。
2 分析停槽原因
铝电解槽的使用寿命取决于槽内衬的砌筑工艺、砌筑质量、材质和炉膛的规整程度,但更取决于电解槽以后的焙烧、启动和长时间运行控制过程。根据停槽出现部位简单划分:侧部破损停槽和底部破损停槽。
(1)侧部
强化系列电流后,槽内热收入增加,加大侧部散热的热量,侧部炉帮承受不了,同时炉帮减薄,侧部碳块参与电化学反应而破损严重;效应增多,热冲击增多,引起槽况反复:由于先天"磁场"设计缺陷,易受冲涮部位A2-4、A10-12、B2-4、B10-12更加脆弱:侧部由于槽壳强度不够而裂变变形、氧化,破损。
(2)底部
早期破损:刚一启动,底部就裂缝,液体从钢窗漏出;或捞出大量扎固糊结壳块。原因是筑炉质量存在问题;焙烧时底块各部位升温不均匀,阴极碳块膨胀不一致,错位产生裂缝、断层等;筑炉料挥发份太多,焙烧时产生气孔通道也就多,给日后留下隐患。
后期破损:先期隐患随槽龄增大发展为"明患";生产过程平稳性差;冬春、秋冬季节温差影响大:出铝制度不完善,热稳定性差:时常化沉淀使阴极等温线上下漂移频繁,由此使高温"膨松"表层腐蚀掉层、剥离、冲蚀,钠侵蚀及电解质在裂缝中膨胀--缩小反复冲击,造成裂缝变大变宽变深,造成炉底隆起逐年抬高,直至炉膛严重变形,电压针摆,无法生产停槽;沉淀不均匀造成阴极局部导电过大,该部位阴极钢棒发红严重被迫停槽。
3 处理措施
(1)严格筑炉操作标准,改进筑炉加热器具,同一槽砌筑材料用同一厂家的,避免不同厂家材质配套性差而形成"木桶短板"。
(2)新槽焙烧启动时,根据炉底升温情况加强电流分布的测量,进行对应分流器的安装、拆卸。
(3)改进边部操作。清理地沟积料,加强通风,加强侧部对流热传导能力:缩进大面保温范围,减薄保温料1~2cm,增厚炉帮,向窄炉面技术靠近,减少阳极上部、侧部低效电流份额; 实测边部空否进行选择加工大面,严禁将先期形成高分子比炉帮破坏(包括侧部碳块上抬部分)。
(4)优化工艺技术条件。调整两水平,增加槽在产铝量,保证升高电流后总液体量,有足够散热传导能力;调整电解质成分,降低初晶温度,槽温保持到940~950℃,预防电解质、铝液的渗透,控制炉底隆起,减小阴极内温度梯度变化;用仿生学的理念维护电解槽,力求平稳生产减少波动,减少阴极等温线上下漂移引起的阴极隆起、断层、裂纹等一系列缺陷;降低效应系数,减少热冲击次数。分步进行1.0-0.8-0.6-0.5-0.4,随检测技术、控制水平提高向0.3迈进;保持炉膛规整、炉底干净,保持较低的炉底压降,保证槽况稳定。
(5)加强电流分布的测量,尤其是阴极软带压降及棒头温度,定期测量连续发现异常,必须处理(造沉淀减缓该部位导电能力,更严重时拔去对应阳极,割断阴极软带,强制该部位停止导电)。
(6)对阴极钢窗开裂透气的要用玻璃泥密封好,防止透气氧化阴极碳块;对烧红钢壳破损侧部进行"热挖补"减少危险因素;槽壳烧损变形严重的,近期进行更换新槽壳,并吸收新技术采用干式防渗料、阴极通块,砌筑新炉,将会取得更好的效果。
4 结 果
改进操作,优化工艺,保持平稳,逐步提高了槽龄。最高槽龄已达2450d。
5 经济分析
1998年底各系统改造完备,99年强化电流,以后逐年稳定生产。2001年和2002年平均槽龄 (1468.5天)比98年延长139.5天,全厂大修槽35台计,相当于增加3.6台槽;运行一周期,可节约大修费用3.6x400000=1440000元;运行创效3.6x1468.5x1.2x750=-4757940元,创效6197940元。
张景强
(白银红鹭铝业有限责任公司,甘肃 白银 730900)
摘 要:铝电解厂强化电流增产扩能后,如何延长槽寿命的几点措施。在建立新工艺制度中改进操作方法,优化工艺技术条件,确保并提高槽龄。
关键词:强化电流;延长槽寿命:措施